傳統(tǒng)工藝:厭氧沼液→加藥脫泥/離心脫水→調(diào)節(jié)池→兩級A/O生化池→膜處理系統(tǒng)→達標排放。
創(chuàng)新工藝:厭氧沼液→曲面格柵過濾→調(diào)節(jié)池→兩級A/O流化床生物反應(yīng)器→達標排放。
通過采用創(chuàng)新技術(shù),優(yōu)化了傳統(tǒng)工藝,減少了工藝環(huán)節(jié),從源頭減少外購碳源投加,不再依靠膜系統(tǒng),更穩(wěn)定地保障出水達標排放。
(2)處理能力:達標達產(chǎn)、扭虧為盈
傳統(tǒng)工藝:設(shè)計能力90m3/d,實際能力僅60m3/d,出水在線指標中COD、氨氮、總氮不能穩(wěn)定達標。
創(chuàng)新工藝:設(shè)計能力120m3/d,實際能力可達150m3/d,出水在線指標(含總氮)均能穩(wěn)定達標。
(3)投資占地:占地極少、投資高效
傳統(tǒng)工藝:混凝土水池占地大,土建投資高,導致可用于設(shè)備投入的資金受限,建設(shè)工期至少6個月以上,池容、池型較差,占地1000m2實際處理60m3/d,平均每平方處理能力僅0.06m3。
創(chuàng)新工藝:利用原有水池改造,減少原有投資浪費,擴建A/O流化床生物反應(yīng)器采用焊接鋼制罐體,占地極小,土建投資少,資金更有效地用于設(shè)備投入,建設(shè)工期僅45天,占地100m2實現(xiàn)擴容處理60m3/d,平均每平方處理能力達0.6m3,土地利用率是傳統(tǒng)工藝的10倍。
(4)運行成本:穩(wěn)定達標達產(chǎn)、成本大幅降低
傳統(tǒng)工藝:出水在線指標不包含總氮指標達標的情況下,運行總成本約45~60元/噸水,若包含總氮指標達標,則運行總成本約73~88元/噸水,有的項目成本甚至更高,并且污水處理能力不能穩(wěn)定達產(chǎn)。
創(chuàng)新工藝:可保障包含總氮在內(nèi)的出水在線指標穩(wěn)定達標,運行總成本約40~52元/噸水,并且污水處理能力不僅穩(wěn)定達產(chǎn),還有一定的余量應(yīng)對沖擊負荷。
項目亮點介紹
1、實施效果
預(yù)處理零藥劑化:潔暢曲面格柵替代加藥脫泥或離心脫水,純物理方式過濾,無需投加PAC、PAM等藥劑,在沼液預(yù)處理環(huán)節(jié)藥劑節(jié)省100%、電費成本節(jié)省90%。
沼液替代碳源:采用不脫泥的沼液代替碳源,僅補充少量原液(厭氧罐進水)或少量外購碳源,外購碳源成本節(jié)省70%。
污泥減量化:減少了沼液預(yù)處理環(huán)節(jié)和外購碳源降解產(chǎn)生的剩余污泥,污泥產(chǎn)量降低約30%~40%,污泥脫水干化和外運處置成本節(jié)省40%。
無需膜處理:潔暢A/O流化床生物反應(yīng)器出水穩(wěn)定達標,無需使用昂貴的膜處理系統(tǒng),減少了洗膜、換膜等成本,膜處理相關(guān)成本節(jié)省100%。
碳源、電費、藥劑、污泥等成本分別降低了70%、30%、40%、40%,運行總成本降低了40%。
2、社會效益
為有效降低餐廚垃圾處理項目沼液污水處理成本,實現(xiàn)沼液全量化、達標化、低碳化處置目標,魯控太倉餐廚垃圾沼液污水處理項目采用高效低碳創(chuàng)新工藝處理方案進行改造,根據(jù)實施方案至今的運行情況,總結(jié)實施過程、處理效果、運行成本等方面的先進經(jīng)驗,有必要引入新技術(shù)對同類餐廚項目進行針對性改造優(yōu)化,實現(xiàn)達標達產(chǎn)、扭虧為盈,十分具有推廣價值。
3、生態(tài)效益
綜上所述,魯控太倉餐廚垃圾沼液污水處理系統(tǒng)改造與運營項目采用“曲面格柵過濾+兩級A/O流化床生物反應(yīng)器”的創(chuàng)新工藝和“同步硝化-反硝化+短程反硝化”的核心技術(shù),實現(xiàn)總氮、COD、氨氮的去除效率穩(wěn)定達到95%~98%、外購碳源成本節(jié)省70%、運行總成本節(jié)省40%的行業(yè)突破,為餐廚垃圾沼液污水處理提供了一條高效、低碳、低成本的創(chuàng)新技術(shù)路徑,促進餐廚垃圾處理項目實現(xiàn)達標達產(chǎn)、扭虧為盈,在行業(yè)內(nèi)十分具有推廣價值。
項目技術(shù)工藝/裝備簡介
一、技術(shù)工藝/裝備名稱
曲面格柵+A/O流化床生物反應(yīng)器
二、技術(shù)工藝/裝備原理
(一)A/O流化床生物反應(yīng)器工藝技術(shù)原理
1、技術(shù)簡介
A/O流化床生物反應(yīng)器是基于活性污泥法的一種污水處理構(gòu)筑物。目前在國內(nèi)城市污水和石油化工、焦化、化纖、造紙、針織和冶金等行業(yè)的污水處理中得到應(yīng)用。
A/O流化床生物反應(yīng)器采用高塔生化處理技術(shù),以目前最成熟的活性污泥法作為基礎(chǔ),結(jié)合深井曝氣的原理,并進行了多方面的改進。反應(yīng)器內(nèi)設(shè)立了沉淀區(qū),使泥、水在塔內(nèi)分離,無需再設(shè)沉淀池;同時可以根據(jù)污水水質(zhì)的不同,可設(shè)計成集缺氧、好氧、污泥消化、生物膜反應(yīng)器等諸多生物處理過程于一體的高塔生化反應(yīng)器。
A/O流化床生物反應(yīng)器的塔內(nèi)裝有曝氣裝置、布水器、三相分離器等。污水自下而上流出,反應(yīng)器內(nèi)存在3次環(huán)流:曝氣引起的環(huán)流流、內(nèi)循環(huán)引起環(huán)流和污泥由于重力引起的環(huán)流。污水、菌膠團和空氣三者可獲得充分接觸,加快物質(zhì)的傳質(zhì)速度和菌膠團的更新速度,使單位體積的有機負荷大大提高。
由于污水在塔內(nèi)的存在三種狀態(tài):好氧狀態(tài)、缺氧狀態(tài)和靜置沉淀狀態(tài)。因此,生物反應(yīng)器能夠去除有機物(COD)、氨氮、總氮,同時,通過生物生長同化具有一定的除磷效果。
常規(guī)生化反應(yīng)器的水深3~7米,一般氣泡上升的速度平均位0.3米/秒,因此空氣鼓入水底后大約十幾秒鐘即離開水面,亦即氣液接觸時間僅為十幾秒,因此氧利用率一般為5%左右;而高塔中由于氣液接觸時間可以人為調(diào)整(靠調(diào)整反應(yīng)器高度或回流量來實現(xiàn)),一般在幾十分鐘到一個小時,氣液接觸時間的延長使氧氣的利用率大大提高。同時在氣液折流過程中發(fā)生氣水的相對摩擦運動(在下降管中水流向下,氣體受浮力作用向上),提高湍流程度及氣液傳質(zhì)速率,一般情況下均可以達到90%以上,已經(jīng)在多個項目實踐中獲得證明。
常規(guī)反應(yīng)器多為常壓操作,氧氣在水中的溶解度有限,高濃度廢水供氧量不足影響處理效果。高塔一般可達1~1.5個大氣壓,并且首級壓力最大,依次遞減至常壓。此順序與生化需氧量的變化相一致,可以更好的滿足供氧需求。因此該裝置在處理高濃度有機廢水時也可保證好氧狀態(tài),使好氧處理的濃度上限拓寬至5000毫克/升(COD)以上。
編輯:王秀
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